總裝車間副主任工作報告
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,需要使用報告的情況越來越多,不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)?下面是小編整理的總裝車間副主任工作報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
在總裝車間活躍著這樣一支令人佩服的班組隊伍,在每一次加急任務中,在每一項攻關項目中,在每一次生產(chǎn)競賽中,不管刮風下雨,無論嚴寒酷暑,我們都能看到他們忙碌而敬業(yè)的身影。這就是08年公司優(yōu)秀班組——總裝車間疊片班。
疊片班肩負著干式變壓器、電抗器鐵心的疊裝和油漆綁扎工作,鐵心是變壓器、電抗器的心臟部件,重要的工種性質(zhì)要求著疊片班每一成員都要有一絲不茍的精神,要有技術過硬的崗位技能,才能更好地保證產(chǎn)品質(zhì)量。xxxx年是充滿考驗的一年,面對著生產(chǎn)任務的不穩(wěn)定、班組新員工較多、特殊產(chǎn)品和中大容量產(chǎn)品較多、班組長新近接手等種種困難,疊片班依然上下一心,取得了可喜的成績,贏得了公司的肯定。
疊片班是一個學習型班組。
班組成員中新進員工較多,自身素質(zhì)參差不齊,可對于班組來說,養(yǎng)成好的學習習慣,在班組內(nèi)形成良好的學習氛圍,是班組建設的重要環(huán)節(jié)之一。為此,班組十分注意每一個成員的學習教育工作,針對工作中每處不足和潛在隱患制定了詳細的教育培訓計劃,利用班前會擠出時間,學習理論知識,學習崗位操作技能。班組始終堅持以人為本,以現(xiàn)場為基地,做到有的放矢,引導班員從思想上、從行為上全面提升自己。
疊片班是一個高效精干的班組隊伍。
面對xxxx年中大容量干變產(chǎn)品迅速增多以及生產(chǎn)周期的壓縮,按原有模式操作已很難完成疊片的任務。于是,在班組長和工藝員的啟發(fā)下,在場地有限的情況增加一臺20T疊片翻轉(zhuǎn)臺生產(chǎn)工裝,同時充分利用靈活的上班時間去調(diào)配員工,減少操作工等待吊機和物料的時間,使中容量產(chǎn)品最多的一天同時開裝4臺產(chǎn)品并且按時完成,第2天還可以繼續(xù)開裝2到三臺產(chǎn)品;打破歷史每天同時開裝3臺第2天最多繼續(xù)開裝一臺產(chǎn)品,大大提高生產(chǎn)效率。
疊片班是一個制度嚴謹規(guī)范管理的班組。
一個好的班組離不開嚴謹?shù)闹贫群鸵?guī)范的管理。班組結合車間制度編寫了一系列班組內(nèi)部管理制度及各崗位操作工注意事項用于規(guī)范班員的操作。制定出師傅帶徒弟的工時比例、質(zhì)量計算方法,使分配方面做到公平公正;實行每周一把上一周的總工時、質(zhì)量、工藝違規(guī)公布給班組員工核對,以便班員及時知道上周工作情況并能調(diào)整今周工作目標;為了約束班員的日常工作,班組嚴格執(zhí)行車間勞動管理制度、考勤制度,使班組的各項工作做到有章可循,有法可依;安全生產(chǎn)方面做到責任到人,確保班員人人懂安全,54疊片班是一個和諧友愛、文化活躍的班組。
和諧的班組氣氛,團結的人心得益于班組人性化的民主管理:無論是工資獎金分配、工休假的安排,還是先進員工的評選,班組全部按照車間及班組的制度要求,做到公平、公正、公開,這樣既得到車間的高度認可,又受到大家的極大支持。利用業(yè)余時間組織了兩次班組內(nèi)部以及和兄弟班組的藍球、足球比賽,以此豐富大家的'業(yè)余生活,促進成員間的友誼;此外,班組還積極推薦班員參加公司20周年慶典的舞蹈,開展鐵心疊片技能的勞動競賽,班組的文化生活既充實又活躍。
疊片班是一個成績不凡的班組。
在班組長帶領下疊片班08年取得滿意的工作效果:年產(chǎn)量達6000多臺,鐵心合格率%,圓滿完成公司設定的鐵心質(zhì)量KPI指標%;TPM活動開展逐漸步入軌道,08年全年共完成提案改善160份,不合理發(fā)現(xiàn)1305項,OPL教材編寫111份,并一次通過各階段的診斷任務;班組加強5S管理工作,工作環(huán)境得到改觀,全年的“5S”得分為 分,超過生產(chǎn)部給定的KPI指標。
xxxx年縱使困難重重,縱使碩果累累,縱使優(yōu)秀班組的榮譽實至名歸,這些一切已成為過去,xxxx年又是站在新一輪的起跑點上,相信疊片班會繼續(xù)迎難而上,不斷自我完善,向更高的目標邁進!
組織“質(zhì)量、飯碗、名牌”質(zhì)量專題教育活動為轉(zhuǎn)變職工“只追求產(chǎn)量,忽視質(zhì)量”錯誤意識、為加強對管理骨干的質(zhì)量意識教育,機械總公司組織了此次質(zhì)量專題教育活動,讓廣大骨干員工進一步明白質(zhì)量同飯碗、名牌的關系,從而達到用強化工作質(zhì)量帶動產(chǎn)品質(zhì)量提高的目的。在質(zhì)量專題教育的基礎上,機械總公司還定期召開質(zhì)量現(xiàn)場分析會、質(zhì)量現(xiàn)場教育會,開設質(zhì)量曝光臺等多種形式的質(zhì)量教育活動,讓大家從思想上認識到“干不好產(chǎn)品質(zhì)量就保不住飯碗,干不好產(chǎn)品質(zhì)量就創(chuàng)不出名牌”的道理。如:安裝車間徐培軍班組在裝配砂線部套時標準不高,亂敲亂砸,公司抓住這一典型,對其罰款100元,并召開了質(zhì)量現(xiàn)場分析會,深挖思想根源,使廣大干部職工內(nèi)心受到很大觸動,該班組也改變了過去對產(chǎn)品質(zhì)量粗制濫造的做法,產(chǎn)品質(zhì)量有了很大提高,還創(chuàng)了多次質(zhì)量零損失班組。通過此次教育活動,鑄機研究所為能更好的“提高工作質(zhì)量,抓好產(chǎn)品質(zhì)量,促進服務質(zhì)量”,不斷健全質(zhì)量保證體系,推出《設計、服務質(zhì)量承諾書》,抓住了提高質(zhì)量的源頭,由此,鑄機公司04年5月~05年4月的質(zhì)量合格率平均達到了%,比同期增長%;橡機公司管理骨干提高工作質(zhì)量,創(chuàng)新管理工作方法,實行“產(chǎn)品質(zhì)量閉環(huán)管理控制法”,極大地提高了職工的工作質(zhì)量,促進了產(chǎn)品質(zhì)量的提高,在橡機安裝車間,一年內(nèi)僅有一名員工因工作不認真、不重視質(zhì)量而買單,買單額為430元。在橡機鑄造車間,大爐班因工作責任心不強,對出爐鐵水計量不足,導致一件550B箱體報廢,在除去廢品殘值的情況下,該班組承擔全部損失共計1040元,其中班長承擔30%責任,此舉對員工震撼很大,這在以前是不可能的,更是辦不到的。但現(xiàn)在,通過提高工作質(zhì)量,以前辦不到的辦到了,以前不可能的現(xiàn)在可能了,這是與機械總公司全體骨干員工認真貫徹執(zhí)行總裁提出的“三個質(zhì)量”方針是分不開的。
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